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活(huó)性砂濾池與纖維轉盤過濾器的對比比較

活性砂濾池(chí)與纖維轉盤過(guò)濾器的對比比較

發布日期:2022/3/17 14:26:51
目前,我國絕(jué)大多數汙水處理廠執行的是《城(chéng)鎮汙(wū)水處理廠汙染(rǎn)物排放標準》(GB18918-2002)中的一(yī)級B 標準(zhǔn),而(ér)執行一級A 標準可以較大限度的對汙水進行(háng)“除磷脫氮”,減少對後續受納水體的汙染,出(chū)水可作(zuò)為回用水,解(jiě)決我國部分地區(qū)水資源(yuán)緊缺的問題。因此,進行城鎮汙水處理廠提標改造是水環境保護的要求,也(yě)是國家提出的節能減排的要求。


汙水處(chù)理廠經過強化二級生物處理,僅需要去除SS時,可設置過濾單元。應用於汙水處理廠(chǎng)深度處理的過濾工藝(yì)有多種形式,包括(kuò)活性砂濾池、高效纖維濾池、纖維轉盤濾池以及高(gāo)效磁混凝工藝,下麵對這四(sì)種工藝作介紹,以供參考。


1.活性砂(shā)濾池1.1工藝概況(kuàng)活(huó)性砂過濾(lǜ)器(qì)是一種集絮凝、澄清、過濾為一體的連續過濾設備,廣泛應用於飲(yǐn)用水、工業用水、汙水深度處(chù)理及中水回用處理領域。係統采用升流式流動床過濾原理和單一均質濾料,過濾與洗砂同時進(jìn)行(háng),能夠24小時連續自動運行,巧妙的提砂和洗砂(shā)結構代替了傳統大功率反衝洗係統,能耗極低。汙水廠尾水通過進水管進入過濾器底部(bù),經布水器均勻布(bù)水後自上而下通過濾料層(céng)。在此過程中,尾水被過濾,去除了水中的汙染物。同(tóng)時(shí)活(huó)性砂濾料中汙染物的含量增加,並且下層濾料層的汙染物程度比上層濾料要高。此時打(dǎ)開(kāi)位於過濾器中央的(de)空氣提升泵,將(jiāng)下層的石英砂(shā)濾料提至過濾器頂部的洗沙器中進行清洗。濾砂清洗後返回濾床,同時(shí)將清洗所產生的汙染物外(wài)排。

活(huó)性砂濾料在提升泵(bèng)的作用下呈自上而下(xià)的運動,對尾水(shuǐ)起攪拌(bàn)作用。過濾器(qì)內濾料能夠及時得到清潔,抗汙染物負荷(hé)衝擊能力強。活性砂過濾器(qì)特殊的(de)內部結構及其自身運行特點,使得混凝、澄(chéng)清、過濾(lǜ)在同一個池體內可全部完成。


1.2活性砂過濾器的技術特點(1)石英砂濾料層較厚,濾池較深,土建(jiàn)費用較高;(2)過濾效率較高,過濾效果較好,無需停機反衝洗,運行(háng)費用低;(3)水頭損失較高,一般需要設置二次提升泵房,增加了運行費(fèi)用;(4)活性砂過濾器可根據水量變化(huà)靈活增加或減少過濾器數(shù)量,主要適應於小規模的汙水處理廠。


2.2.高效纖維濾池

2.1工藝概況

高效纖維濾池是一種全新的重力式濾池,它采用了一種新型的纖維束軟填料(liào)作為濾元(yuán),其濾料直徑可達幾十微米甚至(zhì)幾微米,具有比表麵積大,過濾(lǜ)阻力小等優點。微小的濾料直徑,極大地增加了濾料的比表麵積和表麵自(zì)由能,增加了水中雜質顆粒與濾料的接觸機會和濾料的吸附能力(lì),從而提高了過(guò)濾效率和截汙容量。


為充分發揮纖(xiān)維濾料的特(tè)長,在(zài)濾池內從上至下依次設有反洗排水(shuǐ)槽、纖維密度調節裝置、纖維(wéi)束(shù)濾料、濾板、布氣裝置、布水裝置(zhì)。設備運行時水流經纖維濾料層,軟性纖維濾料在水流阻力作用下被壓實,濾層孔隙度沿水流動方向逐漸縮(suō)小,纖維密度逐漸增大,實現了深層過濾(lǜ)。當濾層截(jié)汙(wū)到一定(dìng)程度需清洗再生時,在反洗水作用下纖維濾層被(bèi)放鬆(sōng),使濾料恢複自由狀態,對濾料進行氣水混合反洗(xǐ),可有效地恢(huī)複濾元的過濾性能。


2.2高效(xiào)纖維濾池技術(shù)特點:(1)過濾速度快,一般為20~30m/h;(2)占地相對較小;(3)設備(bèi)均國產化,有利於日(rì)後維護管理;(4)設備費用較(jiào)高;(5)濾池水頭損失較大,運行費用(yòng)較高;


3.3.纖維轉盤濾池3.1工藝概況纖維濾盤過濾器是目前世界上最先進的過濾器之一,主要用於廢水的深度處理與中水回用,目前在全世界已廣泛采用了該項技術。其主要特征為處理效果好(hǎo),出水水(shuǐ)質高,出水穩定,連續運行,承受高水力及懸浮物負荷能力強,全自動運行(háng),操作(zuò)及保養簡便,運行費用低,土(tǔ)建費用低及占地極小等。纖維轉盤濾池用於(yú)汙水的深度處理,設計水質(zhì):進水SS=20~50mg/L,出水SS≤5mg/L,濁度≤2NTU,實際運行出水更優質,一般出水濁度在1左右或(huò)更(gèng)低(dī)。


3.2工藝運行原理汙水重力流或壓(yā)力流進入濾池,濾池中(zhōng)設(shè)有擋板消能設施。汙水通過濾布(bù)過濾,重力(lì)流通過(guò)溢流槽排出濾(lǜ)池。過濾中部分汙(wū)泥吸附於纖維濾布外側,逐漸形成汙泥層(céng)。隨著(zhe)纖(xiān)維濾布上汙泥(ní)的積聚,纖(xiān)維濾布過濾阻力(lì)增加(jiā),濾池水(shuǐ)位逐漸升高。通過測壓裝置(zhì)可監測濾池與(yǔ)出(chū)水(shuǐ)池之間(jiān)的(de)水位差。當該水位差到達反衝洗設(shè)定值時,PLC即可起動反衝洗泵,開始反衝洗過程。


3.3纖維(wéi)轉盤濾池技術特(tè)點(1)設計新穎。重(chóng)力運行,根據水位差自動反衝洗。反衝洗期間連續過濾,過濾期間濾池維持靜態,濾盤僅於清洗旋轉。(2)占地(dì)麵積小,濾盤垂直中空管設計,使小的占地麵積即可保證大的過濾(lǜ)麵積。

(3)運行(háng)自動化程度高。

(4)水頭(tóu)損失小,纖維轉盤濾池(chí)進出水水頭(tóu)損失僅0.3m。

(5)采用(yòng)水力(lì)反衝洗,反衝洗泵(bèng)揚程高;(6)需(xū)更換濾盤濾布,年更換率約5%。


4磁混凝濾池4.1工藝概況磁混凝工藝(yì)在常規中混凝(níng)沉澱工藝中添(tiān)加了磁粉,並使磁粉與混凝絮體有效結合。由於磁粉的比重(chóng)大,因此大大增加了混凝絮體的比重,加(jiā)快了絮體(tǐ)的沉降速度。磁混凝工藝同時設置(zhì)了汙泥回流係統,使得汙泥中(zhōng)磁粉及混凝劑循環使用,有利於節約混凝劑用量。剩餘汙泥中經過磁粉回收後排出本係統。


4.2磁混(hún)凝工藝(yì)技術特點磁混凝工藝沉(chén)澱表麵負荷可達20~40m3/m2h;同(tóng)時具有優良的沉澱效果,可與普通石英砂過濾相媲美。磁混凝工藝的技術特點是:

(1)極短的混凝與沉澱時間,總計HRT<20分鍾,占地麵(miàn)積小;

(2)沉澱出(chū)水SS<5mg/L,濁度(dù)<1.0NTU;

(3)優異的(de)除(chú)磷效果,TP<0.02mg/L;(4)由於係統內部具有5g/L以上的磁粉,因此耐(nài)受流量及固體負荷衝(chōng)擊;(5)磁粉損(sǔn)耗低,折合費用0.005元/m3。


4.3主要優點磁混凝工藝雖然是混凝沉(chén)澱工藝,但是SS及TP可以直接達到一級A要求,因此比較適合汙水廠SS和TP的一級A提標,同時可去除部分COD和(hé)BOD5。除了出水指標SS及TP外,在工程上磁混凝還有(yǒu)如下優點:(1)磁混凝水頭損失較少,本質上(shàng)是混凝沉澱工藝,較過濾水頭損失很少(shǎo),而出(chū)水達到過濾的效果。磁混凝(níng)最低(dī)水位(wèi)差約0.6m,主要體現(xiàn)在沉澱池出水(shuǐ)槽跌水損失。(2)磁混凝占地麵積很(hěn)小。10萬噸的雙組磁混凝占地麵(miàn)積約(yuē)600m2,常規老汙水(shuǐ)廠一般能夠滿足此要求。對於(yú)新建汙水廠,磁混凝較常規(guī)混凝沉澱過濾節約占地麵積,非常(cháng)容(róng)易布置。在現狀汙(wū)水(shuǐ)廠,往往(wǎng)有綠化等非生產富餘麵積,這些空餘(yú)麵積一般能夠滿足磁混(hún)凝的麵積需(xū)求。在發達城市,土地成本越來越高,磁混凝工藝節約土地的(de)價值將越來越突出。

(3)運(yùn)行費較低。對於城市汙水的深度處理(lǐ),磁混(hún)凝的運行藥劑費很省,混凝劑PAC約5~10mg/L,PAM約0.5~1.0mg/L,磁粉損耗率約1.0mg/L,以上消耗品合計費用約0.02~0.025元/m3。磁混(hún)凝電耗大約0.025kWh/m3,主要體現在攪拌機(jī)、汙泥泵以及(jí)磁粉回收係統。


4.4主要缺點

(1)國內應用案例(lì)較少,磁混凝技術尚未全麵推廣;

(2)與其他濾池相比,增加了磁(cí)粉投加費用及混合液回流電耗。


5結論(lùn)

(1)活(huó)性砂濾池過濾效率較高,運行費用低,水頭損(sǔn)失大,主要適用於小型汙水廠的(de)提標改造。(2)高效纖維濾池濾速快,占地小(xiǎo),但水頭損失大,設備費用(yòng)高。(3)纖維轉盤濾池占地麵積小,自動化(huà)程度高,水頭(tóu)損失小,但(dàn)濾布維護費用(yòng)高(gāo)。

(4)磁混凝濾池占地麵積(jī)小,除磷效果佳,運行(háng)費用低,但技術尚未全麵推廣。

(5)本文為汙水廠提標改造工程工藝選擇提供參考。

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